GSAT-1 - GSAT-1
Эта статья нужны дополнительные цитаты для проверка. (Декабрь 2013) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
| Тип миссии | Связь Технологии |
|---|---|
| Оператор | ISRO |
| COSPAR ID | 2001-015A |
| SATCAT нет. | 26745 |
| Продолжительность миссии | Не удалось выйти на орбиту |
| Свойства космического корабля | |
| Автобус | И-2К |
| Производитель | ISRO |
| Стартовая масса | 1540 кг (3400 фунтов) |
| Начало миссии | |
| Дата запуска | 18 апреля 2001, 10:13 универсальное глобальное время |
| Ракета | GSLV Mk.I |
| Запустить сайт | Шихарикота ФЛП |
| Подрядчик | ISRO |
| Параметры орбиты | |
| Справочная система | Геоцентрический |
| Режим | Средняя Земля Геостационарный планируется |
| Долгота | 73 ° з.д. (2000) 99 ° з.д. (2000–2006) 76,85 ° з.д. (2006–2009) |
| Высота перигея | 33 800 км (21 000 миль) |
| Высота апогея | 35,725 км (22,198 миль) |
| Наклон | 0,9 градуса |
| Период | 1384,09 минут |
| Эпоха | 25 апреля 2001 г.[1] |
| Транспондеры | |
| Группа | 3 Диапазон C 2 S-диапазон |
GSAT-1 был экспериментальным спутник связи запущен на борт первого полета GSLV ракета. Космический корабль был оборудован контрольно-измерительной аппаратурой. Импульсно-кодовая модуляция (PCM) передача на частотах S-диапазона и транспондеры, работающие в C-диапазоне.[нужна цитата ] Космический корабль не смог завершить свою миссию после того, как из-за неудачного запуска он оказался на более низкой орбите, чем планировалось, и проблемы с двигателем не позволили спутнику исправить это с помощью собственной системы маневрирования.
Обзор
GSAT-1 не смог выйти на заданную орбиту, что помешало ему выполнить свою основную коммуникационную миссию. Спутник массой 1,54 тонны находился на орбите с периодом 23 часа две минуты вместо запланированных 24 часов. геостационарная орбита, позволяя проводить только ограниченную серию экспериментов, включая цифровое аудиовещание и передачу сжатого цифрового телевизионного сигнала.
В GSLV (Геосинхронная спутниковая ракета-носитель) потерпела неудачу во время своего первого полета, что привело к выводу экспериментального спутника на геостационарную переходную орбиту (GTO) 181 x 32,051 км, наклоненную под 19,2 градуса, имеющую угол апогей примерно на 4000 км ниже целевой орбиты 185 x 35,975 км. Спутник использовал свою бортовую двигательную установку, чтобы поднять оба своих апогей и это перигей на геостационарную орбиту, а также для уменьшения наклона орбиты до нуля, однако его топливо было исчерпано до успешного подъема на орбиту. На спутнике использовались два разных топливных бака, построенные в Германии и Индии, что привело к неравномерному потоку топлива, что привело к наклону космического корабля. (Были использованы два разных топливных бака, потому что они были легко доступны). Восстановление потребовало использования большего количества топлива, чем планировалось, что привело к тому, что у спутника не осталось топлива для завершения своего последнего маневра циркуляции. Спутник, возможно, использовался для нескольких коммуникационных экспериментов, но первоначальная цель демонстрации цифрового телевидения и аудиопередач, а также Интернет-услуг не могла быть выполнена.
Планировалось, что российский криогенный разгонный блок 12КРБ проработает 710 секунд, но его горение, по всей видимости, продлилось всего 698 секунд. Еще одним подозреваемым в дефиците является навигационная система ракеты-носителя, созданная на основе PSLV который летал только на низкие околоземные орбиты.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Макдауэлл, Джонатан. «Спутниковый каталог». Космическая страница Джонатана. Получено 27 сентября 2013.